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胶球清洗装置系统行局部升级改造说明步骤?
胶球清洗装置系统行局部升级改造说明步骤,在了解这个之前我们要根据用户提供的设备条件,对设备现场进行考察:贵公司发电机组为N135MW机组,胶球清洗装置系统运行不太正常,#1机组凝汽器2016年进行换管改造,凝汽器冷却管由铜管更换成不锈钢管。但收球网仍然不合格,循环水进水压力0.2Mpa,回水压力不大于0.15Mpa,符合胶球清洗装置运行条件。但是收球网设计结构不太合理,装球室设计也不规范,胶球泵功率偏小,抽吸能力不够,收投球管道布置不合理。另外根据贵公司反映冷却塔填料脱落严重,循环水前置过滤网过滤能力差,破碎填料进入凝汽器冷却管,还会吸附在收球网面上,导致循环水水阻增大,出现逃球现象。
①胶球清洗装置/收球网格栏进行规格化改造,更换网条,处理涡流现象,改造球囊,使收球网无积球、无跑球、无转球现象。
②更换胶球清洗装置/装球室,使装球室不出现转球、回球。
③更换胶球清洗装置/胶球泵,加大胶球泵功率,增加胶球泵吸力,保证投球通畅。
④输理投、收球管线,尽量减少弯头,减少压力损失。
⑤增加PLC自动控制系统,克服人为清洗时间及误操作。
⑥贵公司负责用高压水枪清洗投、收球管线。
胶球清洗装置改造原因:#1机组胶球清洗系统,收球网为立式安装,收球网设计形式为倒V型,装球室(DN300)设计切换口偏小,胶球正常运行时,易造成胶球在装球室打转,胶球泵功率偏小(电机功率5.5KW),根据循环水的实际运行水压,显示出胶球泵抽吸能力不够。胶球清洗装置正常运行,胶球是由收球网两侧的收球管收出,两个收球口变成二合一路把胶球送入胶球泵,胶球泵电机功率5.5KW,装球室直径300mm,一路投球管插入到循环水进水管上(直径1.4米),一路投球管造成胶球投球不均匀。
设备原因分析:
⑴收球网网板与筒体的结合间隙过大,出现漏球现象,使收球率降低。
⑵由于收球口与胶球出口之间的间隙几何尺寸上的设计不太合理。填料脱落导致水阻增大、收球网产生涡流,胶球不能顺利进入收球口。
⑶收球口与球囊连接处,设计制造不合理;部分格栅的中心距偏差较大,在水流长期冲击力下,格栏板条变形,造成收球网漏球。
⑷胶球泵抽吸能力不足,使胶球不能顺利进入装球室,网板球囊存在兜球现象。
⑸凝汽器水室设计有死角,循环水在此形成涡流,当胶球运行到死角部位时,出现涡球或胶球打转现象。
⑹胶球清洗装置系统管道布置杂乱,弯头太多,导致胶球回流不畅。
⑺机组有配套二次滤网,但是过滤精度不够。